循環泵振動大的原因有許多大部分是由于氣蝕引起的,循環泵振動大時需要對其進行日常檢修工作。
循環泵振動大的原因
(1)電機方面:電機推力瓦導瓦磨損或者間隙大導致電機運行狀態失衡。電機推力頭和機架不同心直接導致定轉子磁力中心位置存在偏差或者各個方向氣隙值高于限定值,一樣會使電機運行過程中出現噪聲與周期性振動。
(2)循環泵方面:循環水泵與電機中心有偏差,電機與循環泵轉動部分質量不平衡,泵轉子提量沒有到位,密封元件與導軸承軸套出現不同程度的磨損,都有可能使循環泵出現大幅度地振動并且有噪音。
(3)其他方面:循環泵基礎強度不夠造成基礎松動,外筒體上下不同心導致外筒體傾斜,軸承和軸承室出現碰磨出現振動。循環水泵外筒體剛度不夠、結構整體性差、入口堵塞等導致泵內抽空振動,這些都會引起循環泵振動。循環水泵與電機運行的支撐結構會由于剛度不達標而出現不均勻沉陷,也會誘發循環泵振動。
對高低溫循環泵進行了逐步的解體檢修后發現有很多部位需要進行調整,造成循環泵振動大的主要原因是由于循環泵傳動軸彎曲、循環泵葉輪質量不平衡、循環泵外筒體上下不同心、循環泵外筒體剛度不夠等等。
循環泵振動大的解決方法
(1)循環泵導瓦間隙的調整
解體檢查發現推力頭表面沒有劃傷和磨損,導瓦和推力瓦表面沒有劃痕,接觸點均勻符合要求。導瓦和推力頭間隙為0.12mm,在標準范圍經過調整到0.10mm。
(2)循環泵傳動軸校直
用百分表對泵軸測量發現較大彎曲值為0.16mm,會大于標準0.03mm,校直后軸彎曲值低于0.03mm。
(3)循環泵外筒體垂直度測量調整
使用頂部垂線測量法測量上下通體中心,外接管下筒體偏與標準值,造成外筒體傾斜,泵葉輪室就位時會發生偏斜導致轉子傾斜,引起對輪張口,軸套和軸承發生碰撞振動,利用在葉輪室外筒體下部法蘭處與基礎混凝土入水槽墻面,用鉆孔固定鋼板焊接槽鋼支撐,并且調整螺栓、百分表、千斤頂進行下筒體傾斜度調整,調整后外筒體垂直度應該符合標準。
(4)循環泵葉輪進行動平衡
通過對中下導軸承和軸套進行測量,中導軸承磨損比較輕,下導軸承磨損比較嚴重,判斷葉輪質量不平衡運行擺動導致。對葉輪進行動平衡試驗,之后重新對葉輪補焊配重塊進行配重后再做動平衡,不平衡量應該符合標準值。
(5)循環泵外筒體強度加強
循環泵入口軸向加焊支撐腿為四根,徑向南北兩側在混凝土基礎上加固20mm工字剛和10mm鋼板管道墻面,上筒體外側軸向加焊很多12mm筋板,葉輪導葉室外側上下的左右側和泵出口側加焊剛性支撐,利用加強支撐提高泵外筒體強度。
(6)循環泵電機氣隙調整
利用在推力頭垂直的兩個方向架百分表來測量各個方向的間隙,接著通過微調螺母的松緊把電機氣隙調整均勻。
(7)循環泵和電機張口值和圓周值的調整
確定泵軸水平頭和電機導瓦間隙調整好后,電機對輪處架2塊百分表盤車,根據計算數值采用電機四周調整螺絲進行微調,對輪外圓和張口調整到規定值來滿足設計要求,較大限度的消除中心偏差引發的振動情況。
(8)循環泵電機支架水平值調整
用水平地軌水平尺與框式水平儀測量電機支架東西南北方向水平值,利用在地腳螺栓處加減墊片調整水平使其滿足設計需求。
(9)循環泵基礎檢查
循環泵基礎為混凝土澆注300槽鋼構架,上面鋪設100mm厚度鋼板,利用檢查并且緊固地腳螺栓保證沒有松動。
通過對循環泵振動大的原因進行分析與解決,改善了循環泵穩定運行工況,提高了循環泵的安全性、可靠性與經濟性。在以后的檢修工作中,應該嚴格執行水泵的檢修工藝與安裝工藝基礎多方面進行分析,并且找到對應的解決措施。
循環泵振動大的原因及解決方法由循環泵廠家總結。推薦閱讀:解決高低溫循環泵振動強烈的方法